地熱鉆井

長裸眼地熱鉆井及靜壓反循環投礫技術在某超深地熱井的應用

  摘 要:開封市地熱資源豐富,熱儲層埋藏深,地質條件復雜,鉆探施工難度大。某1800m超深地熱井,采用了長裸眼鉆井及靜壓反循環投礫技術進行了鉆探施工,取得了良好效果。對采用的工藝方法及效果進行了闡述,提出了建議和結論。
 
  關鍵詞:開封地熱地質結構;超深地熱井;長裸眼強力鉆進;靜壓反循環投礫技術.
 
  1概述.
 
  開封市地處河南省東部,受多個斷裂構造的影響,市區范圍內深部地熱資源極為豐富。目前市區內開鑿地熱井已超過60余眼,開鑿深度大多在1100~1200m,水溫在45℃~55℃之間,水量40~50m3/h,主要用于洗浴及生活熱水。由于近十幾年來對這一區段的含水層過量集中開采,已導致部分地熱井水位大幅度下降,水量大幅度變小。為合理利用寶貴的地熱資源,目前市區范圍內地熱井規劃深度必須在1500m以上。鉆井深度的增加,提高了地熱鉆井施工難度,傳統的成井工藝遇到了很大的挑戰,必須采用更加可靠的成井技術進行地熱井的施工,以確保地熱井的工程質量。
 
  2 工程概況.
 
  已建的開封開元名都大酒店地處開封新區鄭開大道近鄰,為一座五星級豪華賓館。為充分利用地熱資源,計劃開鑿一眼超深地熱井以滿足賓館的集中供熱生活熱水需求。地熱井設計深度1800m,要求單井出水量不小于50t/h,水溫不小于65℃。
 
  3 地質概況.
 
  開封市位于濟源開封斷陷帶,區域內主要有鄭州—蘭考斷裂、新鄉—商丘斷裂、長垣斷裂等3大斷裂帶。本工程位于上述斷裂圍限的開封斷凸內,距鄭州—蘭考斷裂約7km。新近系地層是主要開采的儲水層,上部被第四系覆蓋,厚度約350m。本工程鉆探目的層為新近系的明化鎮組(Nm)地層,地熱井鉆遇地層從上至下為新近系的石英細砂巖、砂質泥巖、泥質粉砂巖等地層以及第四系的粘性土與松散砂層等地層。
 
  鉆遇地層特點是第四系地層松散易垮塌,護壁困難,新近系地層較硬且處于幾大斷裂帶內,地質條件復雜,鉆進困難,同時鉆探需大跨度長距離裸眼鉆進,易導致孔內事故發生。
 
  4 鉆井結構設計.
 
  該井為開封市區第一眼超深地熱井,根據該區地質特點,為提高施工效率,簡化成井結構,采用2級鉆孔結構進行鉆進成井:一開0~250m采用?394mm牙輪鉆頭鉆進下入?273mm石油套管,二開至終孔采用?245mm牙輪鉆進下入?177.8mm石油套管及同徑梯形絲濾水管。采用鉆至設計深度后一次提吊下管法進行下管。
 
  5 鉆探方法及工藝措施.
 
  根據設計要求及該地區地質特征,該井使用GZ-2000型鉆機,配備BW2000/7B型往復式泥漿泵正循環回轉鉆進進行施工。由于設計采用一次下管工藝,鉆探需長距離裸眼鉆進,為保證成孔質量,采用噴射式鋼齒牙輪鉆頭、寶塔式鉆鋌結構強力加壓等鉆進工藝提高施工效率,縮短鉆孔時間,采用合理的鉆探技術參數保證鉆探質量及鉆孔垂直度符合設計要求,采用合理的泥漿工藝維護鉆孔孔壁安全。
 
  具體工藝措施主要包括:(1)開孔下入孔口保護管,下入深度30m,并固定牢靠;(2)開孔輕壓慢轉,確保開孔垂直;(3)鉆進過程中,每 200m測斜一次,發現孔斜及時糾斜;(4)采用寶塔式結構配備鉆具,正常鉆進鉆鋌配重不少于100m,總重量不少于50t,以實現強壓力鉆進;(5)采用合理的鉆探工藝參數:鉆壓6~25t,69西部探礦工程2014年第7期泵量2000L/min,合適的轉速;(6)盡量采用強壓力、高轉速、吊打的方法鉆進;(7)在縮卡地層鉆進時,采用“兩短一長”的起下鉆措施,即正常鉆進2次加桿短起后,進行一次長的短起鉆,把2次短起鉆孔段進行疏通;(8)經常監測泵壓,及時更換牙輪鉆頭噴嘴;(9)采用合理的泥漿工藝確保長距離裸眼鉆進的安全護壁及攜渣需求:泥漿采用不分散低固相淡水泥漿,采用優質膨潤土配置基漿,用NaCO3、水解聚丙烯酰胺(PHP)調整泥漿性能。泥漿性能保持在:密度 1.05~1.10g/cm3,粘度20~25s,失水量15~20mL/30min,含砂量小于5%,pH值9~10,鉆進過程及時測試維護等。
 
  通過以上工藝措施,確保了鉆探質量。該井鉆進過程中沒出現孔壁坍塌現象,孔內事故也僅僅出現了一次脫鉆事故并很快得到了處理。鉆進效率大大提高,該井從開鉆至終孔鉆深1840m,僅用了23d時間,純鉆效率平均達到了3.0m/h以上。終孔孔斜度2.1°,滿足設計要求。
 
  6 成井技術及工藝措施.
 
  該井鉆至終孔經沖孔換漿后進行了井內物探測井,得出測井曲線4條,包括視電阻率梯度、自然電位、自然伽馬、井溫及井斜等。經參數解譯劃分含水層,確定可利用含水層為1600m以下累計含水層130m,巖性主要為石英質細砂巖,排管后進行成井
 
  成井工藝是指探井、破壁換漿、安裝井管、填礫、封閉以及洗井抽水試驗、采集水樣等工序的總稱。而破壁換漿、安裝井管、投填礫料、止水封閉是關鍵工序,直接影響成井質量。該井采用了以下重點工藝措施:
 
  (1)采用組合式高壓射流破壁器進行破壁。破壁器自行設計加工而成,結構上上部為鋼絲刷,下部為射流器,整體隨鉆具下入孔內,開動泥漿泵在利用含水層段反復提拉鉆具,對泥皮進行徹底破壞,破壁結束后,清孔換漿直至達到下管要求。
 
  (2)安裝井管采用提吊下管法。地熱水含有多種化學物質,加之溫度較高,因此對鉆具、管材腐蝕特別嚴重。因此應選用強度高、熱膨脹率小、耐酸、鹽腐蝕的管材,或采用石油鉆桿和套管。本工程采用石油套管作為井壁管。
 
  將排序后的井壁管絲扣連接依次下入井孔內,為確保連接質量,涂抹絲扣油進行密封。濾水管采用梯形絲濾水管,在濾水管連接段的上中下部位加設5組扶正器,使濾水管居中,確保投填濾料均勻分布。井壁管下至預定位置后進行固定,隨后進行換漿及投填礫料的工序。
 
  (3)靜壓反循環投礫技術的應用。在以往的地熱井施工中,投填礫料一直采用動水投礫法,由于礫料在上返水的沖擊下,下沉過程中沉降速度慢,濾料容易分選,導致大的濾料在下部,小的濾料在上部,形成分層現象,影響濾水效果,導致井孔涌砂。考慮到該地熱井投礫深度更深,投放難度更大,采用了靜壓反循環投礫技術。具體做法是:
 
  首先井壁管下至到位后,下入鉆具至孔底,在孔口位置用密封板進行密封,開動泥漿泵進行管外全孔換漿,將泥漿換至粘度小于17s、含砂量小于2%時,上提鉆具,解除孔口密封,進行井管內的沖孔換漿,井管內泥漿換至清水后,即可停泵投礫。
 
  將篩選清洗過的直徑1~3mm混合優質石英砂礫料(依據濾水管纏絲間距、含水層巖性而選定)集中堆放于鉆場近處備用,數量以預先計算量為準。
 
  靜壓反循環投礫工藝的關鍵是在投礫初期形成管內與管外的自循環。為達到此目的,在首次投礫時采用鏟車一次投入孔內礫料2~3m3,使孔口形成一個松散的“濾料柱”。該“濾料柱”如同一個“活塞”一樣迫使井管壁外泥漿下沉,這樣就在井管內外形成一個壓差。這個壓差促使井管壁外泥漿通過下部濾水管進入井管內上涌,然后由井口回流到井壁外下泄,這樣隨著首次濾料柱的不斷下沉,帶動了管內外的泥漿不斷流動,反循環條件形成,這時可連續地由3~4人圍繞井口不停地投入礫料,隨著礫料的不斷投入,管內外的壓差愈來愈大,反循環形成的流量也愈來愈大,流速愈來愈高,這樣礫料在循環液的帶動下迅速沉至濾水管的位置。由于礫料是隨著循環液同步下沉的,因此避免了礫料的分層現象,同時礫料到位迅速,到位后比較密實,形成的濾層更加穩定,濾砂效果更好。該井投礫量約25m3,40min投礫結束。
 
  (4)止水封閉。投礫結束等待井內外反循環停止后立即進行止水。首先投入直徑 2~3cm 干凈礫石1.5~2.0m3,壓實上部礫料,隨后投入4m3半風干蘸機油粘土球(直徑2~3cm)進行止水,停待40min進行碎石圍填至井口。為防止不同含水層竄層污染,按照前述止水方法對不同含水層進行了4次粘土球隔水止水。
 
  7 效果.
 
  該井固井結束后,立即下入潛水泵進行了洗井
 
  開抽后6h即達到水清砂凈,水位穩定,證明該井成井效果好,洗井容易。其后按常規進行了抽水試驗、取樣化驗。最終確定該井水質為Cl-Na型醫療礦泉水,礦化分段壓裂改造技術的擴展應用來說,意義非常重大;同時,對于克拉美麗氣田的開發治理,提供了一種較好的完井及增產技術措施。滴403井在鉆井項目管理運作上,運用了“鉆完井集成項目一體化管理制度”,服務承包商主要承擔的工作內容為施工方案論證與設計、各種資源組織與調動、現場生產管理與技術決策和完井技術總結與評估等系列內容;而在現場管理方面,采用了鉆井技術總監負責制;在實際項目運作過程中,又結合了現場的各種具體情況,圍繞“安全、優質、高效、低耗”靈活組織生產;實踐證明,這種組織方式不僅保證了該井的成功,而且大大減輕了甲方的管理負擔和風險。